水解與顆粒污泥膨脹床串聯(lián)工藝處理城市污水
王凱軍 2006-03-05
摘要:提出了常溫下水解(HUSB)和顆粒污泥(EGSB)反應器串聯(lián)處理城市生活污水的新工藝以提高懸浮性和溶解性COD的去除率。在T>15℃和T=12℃條件下,工藝可分別達到70%總COD、85%SS的去除率和60%總COD、77%SS的去除率。HUSB反應器的水力停留時(shí)間是3h,用于預處理去除SS和提高出水COD的溶解性和可生化性,其SS、懸浮性COD的去除率分別為86%和66%,并超過(guò)50%的污泥水解率。在T=8~12℃時(shí),EGSB反應器的水力停留時(shí)間是2h,可獲得60%總COD去除率和23~70 L/m3污水的沼氣產(chǎn)量。
關(guān)鍵詞:廢水處理 生活污水 厭氧處理 水解 水解升流污泥床 粒污泥膨脹床
筆者與他人在厭氧(水解)處理低濃度污水的研究中發(fā)現水解反應器(HUSB)在短的停留時(shí)間(HRT=2.5 h)和相對高的水力負荷[>1.5 m3/(m2·h)]下獲得高的SS去除率(實(shí)驗室和生產(chǎn)性試驗中分別取得平均90%和85%的SS去除率),并可改善原污水的可生化性和溶解性,以利于好氧后處理工藝[1、2]。但是,其COD去除率僅有40%~50%,溶解性COD的去除率更低,事實(shí)上僅能夠起到預酸化作用。與此同時(shí),在荷蘭Wageningen 農業(yè)大學(xué)進(jìn)行的傳統UASB和EGSB反應器、特別是EGSB的研究發(fā)現其可有效地去除溶解性 COD 組分,但對于懸浮性COD的去除很差[3]。上述研究表明,兩種各自開(kāi)發(fā)的處理工藝的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)是互補的。因此,聯(lián)合進(jìn)行了HUSB+EGSB串聯(lián)工藝處理城市污水的合作研究(見(jiàn)圖1)。
1 材料和方法
1.1反應器,接種物和啟動(dòng) HUSB反應器(200L)直接運行在滿(mǎn)水力負荷下,即HRT=3.0h和v=1.0m/h的上升流速下。EGSB反應器(120L)在兩個(gè)月后啟動(dòng),采用出水回流保持高的上升流速。試驗采用Benneom村的合流制生活污水在常溫下進(jìn)行。HUSB接種 Renkum污水處理廠(chǎng)消化污泥,EGSB 接種顆粒污泥取自面粉加工廠(chǎng) UASB 裝置,最大甲烷菌比活性分別為0.14和0.21kgCH4-COD/(kgVSS·d)(30℃)。間歇回流試驗設備包括一個(gè)內徑53mm、高度為600m(總體積為1.25L)反應柱和一個(gè)工作容積為5L的容器(圖1b)[4]。從連續運行的EGSB反應器內取出1L的顆粒污泥放入反應柱內,在試驗完畢后顆粒污泥放回EGSB反應器。 1.2取樣和分析方法 化學(xué)分析取24h混合樣(保存在4℃冰箱內)。SS、BOD5、凱氏氮和總磷采用原污水樣,VFA、NH3-N、NO2-N、NO3-N、PO43-P的測定采用濾紙(孔徑4.4μm)過(guò)濾樣,污泥濃度和上述分析采用標準方法[5]COD采用微量測定方法[6],CODt、CODm和CODf分別代表總COD、0.45μm和4.4μm濾紙過(guò)濾的COD,膠體CODc和懸浮CODs分別被定義為CODf與CODm之差、CODt和CODf之差。
2 HUSB反應器的運轉結果
2.1運轉結果 水解反應器在整個(gè)試驗期間的水力停留時(shí)間為3.0h,總COD去除率在30%~50%之間變化。懸浮性和膠體性COD的平均去除率分別達60%和20%,不出所料在反應器內基本沒(méi)有溶解性COD的去除率。雖然進(jìn)水濃度和溫度變化很大,但反應器的運行相當穩定,很明顯可適應進(jìn)水的波動(dòng),因此它可減少沖擊負荷,這一特點(diǎn)對于后處理肯定有益。 按進(jìn)水濃度和溫度變化,運轉結果可分為幾組數據(表1)。在低溫條件下(T=11℃,190~206d)觀(guān)察到最低的COD去除率,這時(shí)進(jìn)水濃度從600mg/L減少到300mg/L,COD去除率從40%降低到10%,主要是由于雨季的進(jìn)水濃度低所引起,因為在進(jìn)水濃度較高的低溫條件下(207~272d,T=12℃),CODt的去除率并沒(méi)有降低。
表1 溫度和濃度與去除率之間的關(guān)系 階段(d) 數據(N) 溫度 CODt (mg/L) CODf (mg/L) CODm (mg/L) SS (mg/L) VFA(mg/L) COD去除率(%) SS去除率(%) 范圍 平均 進(jìn)水 出水 Et Ef/t Em Ee Es 1~189 113 14~21 17 697 342 197 237 59 107 38 52 -2.6 23 65 83 190~204* 8 9~12 11 318 170 100 171 13 34 11 45 7.3 -16 25 77 206~272 39 8~13 12 507 286 116 154 40 73 37 57 16.1 39 49 75 總平均 8~21 650 321 187 217 54 99 37 53 -0.9 23 58 81 注 *為雨季及寒冷季節數據;VFA以VFA-COD計; Et=100×{CODt(進(jìn))-CODt(出)}/CODt(進(jìn));Ef/t=100×{CODt(進(jìn))-CODt(出)}/CODt(進(jìn)); Em=100×{CODm(進(jìn))-CODm(出)}/CODm(進(jìn));Ec=100×{CODc(進(jìn))-CODc(出)}/CODc(進(jìn)); Es=100×{CODs(進(jìn))-CODs(出)}/CODs(進(jìn));
2.2 剩余污泥的產(chǎn)生和去除平衡 在幾個(gè)特定期間進(jìn)行了水解反應器污泥和COD的平衡試驗,數據見(jiàn)圖2。在水解反應器采用污泥水解率來(lái)表示污泥穩定化程度,從圖2的數值可以計算出水解率為53%,這表明相當量被去除的SS轉化為溶解性物質(zhì)(或膠體COD),因此本工藝在T=19℃條件下取得了一定的污泥穩定化(R=53%)。除了SS的去除和液化,在反應器內也發(fā)生了相當程度的酸化反應,因為在反應器中VFA從60mg/L增加到112mg/L。COD的平均去除率為40%,而去除的37%的COD仍然保留在污泥中或作為剩余污泥被排放,其余去除的COD(175mg/L)可能的降解途徑包括甲烷化過(guò)程、硫酸鹽還原和氫氣的產(chǎn)生。在出水中存在著(zhù)大約25mg/L的溶解性甲烷,在20℃下相當于100mg/L的COD。Bennekom生活污水包含15mgSO42--S/L[3],其完全還原要消耗30mgCOD/L,這些數據加上可能逸出到氣相的CH4和H2可構成較為完全的物料平衡。
2.3 出水性質(zhì) 為了評價(jià)水解反應器的運行效果,反應前后的污水特性列于表2和圖3中,最為顯著(zhù)的變化是BOD/COD值和污水有機物溶解性的變化,這些指數的升高表明總COD中易生物降解性組分的增加,表2中的結果也表明VFA的增加。雖然從圖3和表2的數據還不能得出水解反應發(fā)生的結論,但SS的物料平衡監測可以證實(shí)去除的SS確實(shí)發(fā)生了水解。
表2 水解反應前后污水性質(zhì)的變化(HRT=3.0h) 項目 CODt(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) BOD5f/BOD5 VFA/CODT BOD5f/COD CODt/CODt CODm/CODt 進(jìn)水 650 346 217 0.67 0.09 0.54 0.49 0.29 出水 397 254 33 0.91 0.25 0.61 0.73 0.49
3 EGSB和系統運行結果
3.1 運轉結果 表3匯總了EGSB反應器在不同的HRT、上升流速(v)和溫度條件下的試驗結果,從這些結果可以看出EGSB反應器的去除效率幾乎不受停留時(shí)間的影響。去除率不同與采用的上升流速密切相關(guān),并且主要反映在溶解性和懸浮性COD的去除上。在高的上升流速下(v=12 m/h)懸浮性和膠體性COD組分的去除效率很差;當上升流速在6.0m/h以下時(shí),處理效果良好,這表明對于低濃度污水(如城市污水),采用較低的上升流速是適合的,雖然在低溫條件下(T=12 ℃)觀(guān)察到去除率的降低,但是沒(méi)有進(jìn)一步的證據表明系統在低溫條件下已超負荷。事實(shí)上與此相反,在整個(gè)試驗期間出水VFA平均為1.2mgVFA-COD/L,即使在寒冷氣候條件下仍保持低的水平值(2.0mg/L),系統仍然處于低污泥負荷,很明顯對有機物的處理潛力沒(méi)有被充分利用。在T>15 ℃和T=12 ℃時(shí)沼氣產(chǎn)量分別是70 L/m3和23 L/m3(污水),并且甲烷含量為80%。
3.2 整個(gè)工藝流程的運轉結果 根據常溫條件下(9~21 ℃)總停留時(shí)間為5 h的運轉結果,從處理效率、產(chǎn)氣量和污泥穩定化程度等方面講是令人鼓舞的(見(jiàn)表4)。
在旱季和T>15℃條件下,總COD去除率為70%;在雨季和寒冷氣候條件下(T=12℃),系統的COD去除率有所下降(40%~60%),但最終出水COD維持在同一水平,即200~250mg/L。本試驗采用的HRT為5.0h,但以往的研究結果表明采用更短的HRT是可能的。在溫和氣候條件下建議水解反應器的HRT采用2.5~3.0h,EGSB采用1.0~2.0h。 3.3 膠體性COD的去除 為了評價(jià)UASB和EGSB反應器對于膠體物質(zhì)的去除效率,分別進(jìn)行了補充回流降解試驗(表5)。雖然在UASB和EGSB運行條件下膠體的CODc最終可以被很好地降解(去除率分別為63%和80%),但在24 h去除率僅為32%和23%。這樣差的去除效率是由于膠體物質(zhì)不能被甲烷菌直接利用,只有水解和酸化發(fā)酵的產(chǎn)物才能被甲烷菌利用。
4 討論和結論
在本研究中,發(fā)現采用EGSB系統對溶解性COD的去除可以完全歸結為VFA的去除,而非酸性溶解性組分在EGSB出水中保持一個(gè)恒定的水平(圖3)。因此反應的限速階段是膠體COD的去除,其占EGSB反應器出水的80%。Yodo等人(1985)曾報道有60%~70%進(jìn)水中的膠體物質(zhì)經(jīng)處理后很難去除仍保留在厭氧流化床出水中[7],但他們也報道過(guò)這種組分很容易采用好氧后處理去除。Breure等人(1991)報道蛋白質(zhì)從來(lái)不能在厭氧反應器中被完全水解,并且這種基質(zhì)比其他基質(zhì)(如碳水化合物)更難降解[8]。另一方面,HUSB反應器在低溫條件下去除的CODs和CODc水解和酸化率較低,導致HUSB反應器的污泥穩定化程度降低,因此系統最終很可能僅使污泥得到部分的穩定化[9]。 為了改善系統在寒冷季節污泥的穩定化程度和對于膠體物質(zhì)的去除效率,HUSB反應器配合一個(gè)污泥穩定裝置,其與水解反應器并聯(lián)運行,可以改善水解污泥的排泥穩定性??紤]到EGSB反應器在相關(guān)的溫度范圍具有相當高的降解VFA和可生物降解溶解性COD的潛力這一事實(shí),采用這種污泥穩定工藝可以主要限于水解和酸化階段。酸化后的污泥將回流到水解反應器中,產(chǎn)生的VFA 將隨HUSB反應器的出水進(jìn)入EGSB反應器。此工藝對于低濃度復雜廢水的處理具有下列優(yōu)點(diǎn):①提供了污泥進(jìn)一步甚至完全的穩定,從而減少了污泥產(chǎn)量;②可以利用EGSB反應器的處理潛力,增加了沼氣的產(chǎn)量和能源的回收;③對復雜廢水不僅處理了溶解性組分,也處理了懸浮性和膠體性物質(zhì)。 通過(guò)研究可以得出如下結論: ①在常溫條件下(9~21 ℃)采用HUSB和EGSB反應器串聯(lián)工藝處理低濃度城市生活污水,在水力停留時(shí)間、處理效率、沼氣產(chǎn)率和污泥穩定化方面比其一級UASB系統具有明顯的優(yōu)點(diǎn)。在5.0h的水力停留時(shí)間和T>15℃或T=12℃條件下,可分別獲得71%的COD 83%的SS和51%的COD 76%的SS去除率。 ②HUSB反應器提供了有效去除有機物(特別是懸浮性固體)以及進(jìn)而的液化和酸化反應。高的懸浮物去除率歸結于污泥和污水的充分接觸,適當的啟動(dòng)措施對于抑制甲烷產(chǎn)生起了重要的作用。 ③在整個(gè)試驗期間,EGSB反應器的沼氣產(chǎn)量十分穩定,產(chǎn)生的沼氣主要在氣相(在T>15℃超過(guò)60%)中并值得回收。低的出水VFA數值表明系統在HRT=2.0h時(shí)仍處于低負荷,基于本研究及其以前研究的結果,建議HUSB和EGSB反應器適當的HRT分別為2.5~3.0h和1.0~2.0h,即整個(gè)系統的停留時(shí)間為3.5~5h。技術(shù)上的簡(jiǎn)單性并配以可觀(guān)的能源回收,使整個(gè)系統成為有吸引力的城市污水替代工藝。 ④在出水中相對高的膠體COD濃度表明膠體物的進(jìn)一步去除或這種細小物質(zhì)的進(jìn)一步轉化是城市污水厭氧處理工藝中的限速階段,為了完全穩定地去除SS,在本研究中提出了與HUSB反應器并聯(lián)的污泥穩定工藝。這種方式對提高HUSB反應器水解污泥能力需要進(jìn)一步試驗考察。
1 王凱軍.厭氧(水解)處理低濃度污水.中國環(huán)境出版社.1992 2 王凱軍,鄭元景,徐冬利.水解—好氧生物處理工藝處理城市污水.環(huán)境工程,1987;5(4~6) 3 Last A R M van der,Lettinga G.Anaerobic Treatment of Domestic Sewage under Moderate Climatic (Dutch) Conditions Using Upflow Reactors at Increased Superficial Velocities.In: Proceedings Congress IAWPRC Anaerobic Digestion‘91 Sao Paul,Brazil.1991 4 王凱軍.間歇回流實(shí)驗評價(jià)廢水厭氧可生化性.中國給水排水,1993;(5):4~6 5 Dutch Standard Normalized Methods.The Netherlands Normalisation Institute,Box 5059,2600 GB Delft,The Netherlands 6 Knechtel J R.A more economical method for the determination of chemical oxygen demand.Water and Pollution Control,1978;166:25~29 7 Yoda M,Hattori M,Miyaji Y.Treatment of Municipal Wastewater by Anaerobic Fluidized Bed:Behaviour of Organic Suspended Solids in Anaerobic Reactor,Seminar Anaerobic Treatment of Sdewage,June 1985,Amhorst,USA.161~196 8 Breure A M.Phase Separation in Anaerobic Digestion,In:Anaerobic Reactor Technology,International Course on Anaerobic Wastewater Treatment,IHE and WAU,the Netherlands.1991.151~160 9 Schellinkhout A,Collazos C J.Full Scale Application of the UASB Technology for Sewage Treatment.In:Proc.Cong.IAWPRC Anaerobic Digestion‘91,1991;145~152