鋼鐵企業(yè)混燒煤氣節能減排
潘麗 劉國偉 2010-06-16
摘要:文章就鋼鐵企業(yè)高爐煤氣大量放散造成污染環(huán)境和浪費能源,指出混燒高焦爐煤氣可節能減排。
關(guān)鍵詞:污染;浪費;節能;減排
隨著(zhù)長(cháng)鋼集團公司H型鋼生產(chǎn)線(xiàn)的建設,與之配套的180t/h步進(jìn)式加熱爐將需要36000Nm3/h的混合煤氣(9000Nm3/h的焦爐煤氣和27000Nm3/h高爐煤氣)。加熱爐的并網(wǎng)運行將打破現有的焦爐煤氣平衡狀態(tài),將使焦爐煤氣供應嚴重不足。為了平衡集團公司焦爐煤氣需要盡快對焦爐煤氣平衡系統進(jìn)行優(yōu)化,為H型鋼提供充足的煤氣保證。因此,決定對軋鋼廠(chǎng)二、三、四車(chē)間加熱爐進(jìn)行混合煤氣改造,置換出焦爐煤氣供應H型鋼生產(chǎn)線(xiàn)。
軋鋼廠(chǎng)現有4個(gè)生產(chǎn)車(chē)間,一車(chē)間配套雙蓄熱連續推鋼式加熱爐,燃料為高爐煤氣;二車(chē)間、三車(chē)間、四車(chē)間配套連續推鋼式加熱爐,燃料為焦爐煤氣。
二、三、四軋沒(méi)改造前的用氣量見(jiàn)表1。
經(jīng)計算加熱爐一般采用混合煤氣作為燃料即能完全滿(mǎn)足加熱工藝的要求,熱值范圍在1400kcal/Nm3~2200 kcal/Nm3左右,長(cháng)鋼現有高爐煤氣熱值為800 keal/Nm3,焦爐煤氣熱值為4200kcal/Nm3左右。車(chē)間改燒混合煤氣后,爐型結構不需變動(dòng)、助燃風(fēng)機不需要更換,可滿(mǎn)足混燒工藝要求,只需要更換加熱爐燃燒系統的燒嘴和燒嘴磚,并對爐前空、煤氣管道進(jìn)行局部改造即可。投資小、見(jiàn)效快、施工周期短。
改燒混合煤氣技術(shù)參數如下:
高爐煤氣:焦爐煤氣:3:1
煤氣熱值:QDW=1600(±200keal/Nm3)
煤氣重度:p=1.12 kg/Nm3
工藝流程:車(chē)間室外高爐、焦爐煤氣減壓為5kPa——混合站進(jìn)行靜態(tài)混合一煤氣加壓風(fēng)機升壓8kPa——13kPa混合煤氣送往爐前煤氣檢修平臺一分段送往加熱爐燃燒器。
二、三、四軋改造后的煤氣用量見(jiàn)表2。
加熱爐進(jìn)行改造后可以置換出焦爐煤氣5437.5Nm3/h~8062.5Nm3/h,增加高爐煤氣用量27187.5Nm3/h~40312.5 Nm3h。置換出的煤氣基本滿(mǎn)足H型鋼廠(chǎng)的需要,其余部分由集團公司能源管理部門(mén)調控解決。
軋鋼廠(chǎng)3個(gè)車(chē)間按工藝設計進(jìn)行煤氣混燒改造后,正式投入使用。使用過(guò)程中經(jīng)燃氣公司對加熱爐的混合煤氣配比、流量、壓力的控制,軋鋼廠(chǎng)對加熱爐運行工況進(jìn)行監測,鋼坯熱裝與鋼坯出爐溫度的測定,對混燒煤氣的比例與加熱鋼坯的種類(lèi)有了更加準確的了解?,F列舉三車(chē)間混燒情況見(jiàn)表3。
從實(shí)際運行情況來(lái)看,冷坯消耗煤氣量較大且加熱困難,熱坯能節約大量的焦爐煤氣,且鋼坯加熱容易,在今后的工作中應、平衡協(xié)調鋼坯與軋制鋼材的對口率,進(jìn)一步提高鋼坯的熱裝來(lái)減少焦爐煤氣的大量消耗。
由于加熱爐處于超負荷工作狀態(tài),對燃氣熱值要求高于預期,加熱爐混燒運行以來(lái)雖沒(méi)有完全達到設計時(shí)的理想運行狀況,但基本實(shí)現了高爐煤氣的利用和焦爐煤氣的置換目的。在實(shí)際工作中不斷積累數據總結經(jīng)驗,為以后更多的加熱爐改造提供強有力的數據支持。
3座煤氣混合加壓站的建成響應了國家環(huán)保節能及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的要求,實(shí)施了軋鋼加熱的節能減排措施,使生產(chǎn)系統的二次能源得以充分有效的利用,對減少外排污染,降低生產(chǎn)能耗,促進(jìn)經(jīng)濟效益的持續提高都具有十分重要的作用。摘要:在介紹森林旅游景區公路建設與環(huán)境保護技術(shù)的研究現狀的基礎上,對景區公路建設的特點(diǎn)及其基本要求進(jìn)行了歸納,分析了景區公路建設對環(huán)境可能造成的破壞影響,結合公路建設中選線(xiàn)、水土流失防治等方面的問(wèn)題提出了森林旅游景區公路建設中環(huán)境保護技術(shù)措施,為森林旅游景區的公路建設與環(huán)境保護這兩方面的協(xié)調發(fā)展提供了一些參考依據。